4月8日,西南油气田公司威26井顺利下入“西油工研”挤注式桥塞封闭XXC组,标志着公司“试油提效”博士科技创新团队自主研发的快速转层和封闭技术首次成功应用。该技术可实现两趟管柱完成常规的“注水泥+坐桥塞+注水泥”三趟作业,单井可节约一趟起下管柱和候凝周期50%,减少低压气井压井液漏失,提升封堵效果。威26井是威远构造北翼的一口预探井。为进一步拓展勘探领域,西南油气田公司计划封闭该井XXC组,上试两个层组,其中封闭层组含硫化氢,压力系数低,压井后漏失量大,采用常规注水泥塞方式难以保障封闭效果。为提升封闭质量、缩短作业周期、减少压井液漏失,西南油气田公司创新设计高强度多锥面淬硬卡瓦、一体式芯轴及止退机构、插拔式挤注系统等关键部件,研发耐温204摄氏度,压力等级70兆帕,适用于155V钢级套管的挤注式桥塞;公司基于API Spec 11D1测试标准,开展井底实际工况下挤注式桥塞气密封试验、轴向载荷试验和温度循环试验,并建立挤注式桥塞全尺寸三维流固耦合有限元模型,精准刻画坐封、井下开关、挤水泥等关键工序的载荷剖面和流场分布,明确施工过程的作业要点和工具适应性。在挤注式桥塞现场试验中,西南油气田公司组织技术专家和骨干全程现场技术把控,作业前开展不同工况力学分析,复核工具参数,优化作业方案,联合各施工单位开展技术交底,关键环节“步步确认”,精细识别作业风险,制定安全控制措施。作业过程中,安排技术人员24小时全程值守,实时控制工具下入速度,精准控制坐封打压、工具回插、水泥挤注等工序关键参数,确保工具顺利下入和储层有效封闭。
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